2018年入冬以來,石家莊煉化大力實施節能改造、加強工藝優化調節,充分挖掘內部潛力,在加工負荷較去年同期略有增加的情況下,蒸汽消耗降低18噸/時,累積節汽4.3萬噸,按當前價格計算,累計降本800萬元。
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優化低溫熱系統,實現合理用能。石煉將焦化裝置低溫熱供給西北區域用戶采暖,減少洗槽站、儲備庫采暖蒸汽1.5噸/小時;將蠟油加氫、化工儲運工藝及儀表伴熱改為低溫熱水伴熱,減少蒸汽消耗3噸/小時。
持續完善工藝伴熱和疏水器管理制度,降低蒸汽用量及蒸汽漏損率;梳理每條管線伴熱情況,將工藝介質常流動的管線停用伴熱;梳理每臺疏水器規格、型號、安裝位置等信息,建立管理臺賬,并落實到班組;制定實施防凍防凝工作方案,蒸汽伴熱投用時間嚴格按照要求執行。
充分利用煉油裝置流程化運行的系統優勢,實施工藝動改,通過S Zorb裝置與二氣分裝置進行熱聯合,將S Zorb穩定汽油由穩定塔底引出裝置至2#氣分裝置給脫丙烷塔做熱源,每小時節約蒸汽12噸。
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